激战连续炉
4月3日早,一轧钢厂房内,刚做过“手术”的1号连续炉演奏着欢快的“歌曲”,投入了正常生产。就在几个小时前,停炉检修48个小时的1号连续炉一次试车成功。值得“点赞”的是,这次检修是一轧钢响应公司要求,克服重重困难,全部依靠自身力量完成的,至少节省外委费用两万元。
一轧钢1号连续炉因炉底管耐火材料破损(脱落面积占总面积的60%),导致炉子消耗上升,由原来的吨钢53立方米天然气上升到60到70立方米天然气。为了做到以最低的成本生产最好的产品,3月31日,一轧钢计划对1号连续炉炉底管损坏的耐火材料进行修复,对炉底管进行包扎。
然而,根据生产计划安排,1号连续炉停炉检修的时间必须控制在48小时之内。这48个小时,除去停炉降温和检修后炉子升温时间,真正检修的时间只有20几个小时。
“以前类似的检修活儿都是外委。为了降低成本,我们决定尝试着自己干。这是我们第一次自己干!”一轧钢机动科责任工程师戚岩峰告诉记者,“这次检修时间紧、任务重。原本外委需要90个小时,我们自修定为48个小时。在这么短的时间内,要将炉底管耐材修复,需要在炉底管上焊接6000多个铆固钩,至少需要16个焊工连续不断地焊接10多个小时,要人工完成20吨炉底浇铸料的浇注……为了保证检修按计划完成,一轧钢在保主轧线定修不停的同时,抽调本厂6个车间的精兵强将共80余人投入到1号连续炉的检修中。”
时间紧迫,检修困难重重!所有的这一切,对于一轧钢职工来说,都是全新的挑战。
4月1日早7时,1号连续炉停产已17个小时。炉内的温度仍在500摄氏度以上,为了抢时间,快速降低炉内温度,一轧钢用冷坯推入炉膛,把炉内通红的热坯推出。即便是这样,炉内的余热还难以完全褪尽,一轧钢参与检修的职工们就搬来了两台风机,对着炉膛吹风,强制降温。当炉内温度稍稍低一点儿后,几名焊工就进入炉内开始在炉底管上焊接铆固钩。因为炉内温度太高,一根焊条焊不到一半,焊工就必须出来透透气,在外待命的焊工紧接着就进入炉内继续战斗……
22时许,完成任务的焊工们,因剧烈的弧光刺激和过度劳累,个个都眼睛红肿、步伐沉重。
在焊工紧张工作的同时,炉膛内浇注炉底管耐材的工作正在有条不紊地进行。炉膛外,几名职工抬着一袋袋浇铸材料走上平台,倾倒、加水、搅拌……炉膛内,搅拌好的浇铸料经过传递送入后,瓦工在支好的模板内浇注、震捣。因炉膛内温度太高,作业面太小,两名瓦工在炉膛内工作不到两分钟就得出来,换人再干。
4月2日10时,记者在现场看到,炉内的浇铸工作正在加紧进行。从炉膛内走出来轮休的一轧钢机动科瓦工班班长陈甲洲,满身灰点,头发湿透,汗珠顺着脸颊直流。他告诉记者:“现在炉内温度还有100多摄氏度,人走到加热段,脚被烤得生疼,鞋底发软,需要两脚换着踩地。被烤得时间长了工作服已经变脆,使劲一碰就碎了。”当记者问他对完成这次检修有没有信心时,他说:“信心必须得有!就公司现在的形势,根本不可能外委。咱是班长,为了保生产,说啥也得往前冲,这活儿苦、累、脏,不好干,为了公司扭亏,咬牙也得干!”
在检修现场,我们还看到一轧钢数十名科级以上干部忙碌的身影。他们在现场协调检修,和检修职工一起浇注耐材,奋战在检修一线。
4月2日16时,1号连续炉炉底管包扎检修顺利完成,进入点炉预热阶段。
48个小时的激战,一轧钢检修职工依靠自身的力量,用坚强和毅力、智慧和汗水保证了1号连续炉检修的工期和质量,为促进公司扭亏“添砖加瓦”。
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