热电偶消耗台账的变化
S型热电偶消耗:2014年1月,9支;2月,8支;3月,5支;4月,5支……
6月2日,在一轧钢电气自动化车间会议室内,一本翻开的台账记录引起了笔者极大的兴趣。
这是电气自动化车间一个专门记录热电偶消耗的记录本。本子上详细记录着一轧钢每月S型热电偶的使用和消耗情况。截至5月31日,5月份消耗电偶共3支。
数字的变化是令人欣喜的,但背后却凝聚着车间技术人员的智慧和汗水。
S型热电偶是用于炉窑加热温度的重要测量设备,是炉窑加热必不可少的测量工具。由于生产工艺需要,一轧钢1号、2号连续炉和均热炉均使用S型热电偶,共36个测量点。而S型热电偶不但价格昂贵,而且极其脆弱,容易损坏,热电偶消耗成为车间备件消耗的大项,长期居高不下。
为了降低热电偶的备件费用,今年年初,该车间创新思路,使出了两项“新招”。一招是在满足工艺生产的前提下寻找替代品。根据连续炉不同加热段的温度区间,用价格低廉的小温度区间K型电偶进行替代。第二招是加强热电偶的安全防护,对炉况不好的16个均热坑的16支热电偶分别制作安装了一个安全防护罩,降低了均热炉热电偶的外在因素消耗。通过这两招的实施,S型热电偶的消耗从原来每月的十几只降到了今年年初的10支之内。
但从今年4月份公司实行产线对标后,热电偶的消耗还是远远超出了计划指标,怎么办?“不能让一支小电偶影响整个车间的备件费指标完不成吧,一定想办法让它降下来”车间仪表大班班长贾忠强暗暗下定决心。
于是,贾忠强开始查找相关的技术资料进行深入学习和研究。经过不断的研究和反复试验,他发现,S型热电偶分为内部的热电偶偶丝和外部的保护外瓷管,S型热电偶贵就贵在偶丝上。他把保存的从旧电偶上拆下来的不够长的偶丝进行拼接焊接到一起,达到需要的长度,再用外瓷管进行套装,一支热电偶就套装好了。经过现场试验,可以满足现场使用。为此,贾忠强还特制了一个偶丝焊接台,通过与厂家沟通,单独购买了外瓷管备件。一支新的S型热电偶备件费近5000元,而一支新的外瓷管仅需300元,套装1支只产生300元的备件费,而以前换下来的旧电偶偶丝也可以变废为宝了。仅5月份,贾忠强就成功套装了4支S型热电偶,目前已经有2支在现场使用。
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