全员行动降成本
“新三年、旧三年,缝缝补补又三年。这东西不修修就报废实在是太可惜了!”
这是3月4日笔者到现场“挖掘”新闻素材时,听到运转车间精整区域大班长熊志辉冒出的一句话。
熊志辉说,2月份以来,一轧钢运转车间积极响应公司及厂里“打破思维惯性,创新性降本增效”的号召,动员车间全体职工,想尽一切办法降低成本。作为一线维护大班,大家很快行动起来。
精整区域的料斗是1992年制作的,由于现在出料全靠翻斗子,因此料斗开焊严重且数量不足,已经影响到生产的顺行。精整区域维护大班职工利用休息时间,把开焊的料斗底脚及边角包起来,加焊牢固,重新使用。在两个月时间里,共修复料斗12个,不但解决了生产难题,而且节约外委费约两万元。
精整3号库修磨钢板用砂轮机原来由3KW电机带动,碰到“大扒皮”的钢板时,一天要烧损四五台电机(每台价值750元)。经过观察和查阅相关技术资料,他们发现,采用5.5KW电机一样可以满足生产需要。2月15日,经过连续4天的忙活,改造后的砂轮机投入使用,尽管是日夜修磨,也没有再出现电机烧损现象。
由于滑坨频繁瞬间断电,一钳吊电气控制室内冷风机停机后经常本能地立即启动,使封闭电气柜内温度迅速升高,电气元件及硅失灵,导致钳吊起升困难,有时烧好的钢都无法按时出炉,同时冷风机的压缩机也极易损坏。为解决这一问题,运转车间空调组制定解决方案,在瞬间断电后让冷风机延时1分钟待电压稳定后再正常启动。2月18日,改造完成,效果良好。
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