二轧钢创新思路治理精轧机压下系统漏油
去年年底,二轧钢机动科采取措施治理精轧机压下漏油问题。经过1个多月的观察,治理收到预期成效,预计年可节省润滑油费48万余元。
精轧机压下丝杠、丝母在轧钢时直接承受轧制力,润滑状况直接影响着其寿命。丝母受力面供油插管直接通过轧机牌坊孔连到丝母中,由于轧钢过程中震动较大,造成插入到丝母中的丝扣频繁出现断裂,从而引发漏油。由于牌坊上过润滑油管的孔直径只有30mm,深300mm,处理栽丝断裂较为困难,耗时较长。漏油不能得到及时处理,造成丝母润滑不良。每月因此造成的压下润滑站漏油平均达12桶。治理压下漏油势在必行。
该厂机动科杨国顺、王常见通过改变润滑油管与丝母的连接方式,避免了因震动等原因造成的插管栽丝断裂。同时,为防止可能出现的漏油,他们又用镀锌板制作了接油盒,并在底部开孔连接胶管,使漏油经过胶管进入到伸缩罩,从而回流到润滑站油箱,避免油品浪费。
该措施实施以前,精轧机压下润滑站320号润滑消耗平均每月12桶以上。自去年年底利用设备定修之机采取措施治理以来,漏油现象得到明显改善。
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