沙钢 “一降一替”控成本
本报讯(记者陈黎明 实习记者周丽娜 通讯员曹华彬)“在4月份吨钢成本环比下降62.19元/吨的基础上,5月份,吨钢成本环比下降27.44元/吨,钢铁料结构优化的作用立竿见影!”日前,看到炉料成本对标表,沙钢转炉炼钢厂三车间的领导不约而同地发出感慨。
记者从该厂获悉,面对严峻的市场形势,沙钢转炉炼钢厂深入开展以结构优化、工艺创新为主线的降本增效活动,通过降低废钢消耗量、用好废钢替代品,使吨钢钢铁料成本大幅下降。
为了降低钢铁料消耗,该厂三车间认真分析生产成本的构成要素,并针对废钢收购价格居高不下的实际,将优化入炉废钢结构作为重要的突破口。他们通过强化料场精细管理,严控废钢来料,督促料场抓钢工认真操作、合理抓料,并科学配置渣钢、废钢的比例,在保证废钢使用量降低的同时,确保冶炼操作的稳定;结合钢渣外运的要求,督促渣场行车工做好磁力吸附废钢工作,实现洒落废钢的充分回收利用;制定了冶炼时废钢达标率等考核指标,明确废钢的加入量和轻废、中废的搭配比例,减少重废等高价格废钢的使用量。
为了进一步降低炉料成本,该车间开拓思路,致力于研究价格比废钢低的入炉钢铁料替代品,积极消化金属化球团、金属化冷压球等公司内部产品,最大限度地减少外购块矿的使用量。5月份,该车间的金属化球团、金属化冷压球使用量比攻关前增加了276.53千克/炉,仅此一项就使吨钢成本比3月份下降了9.46元/吨。在推行增加废钢替代品入炉这一新工艺的过程中,沙钢转炉炼钢厂三车间一方面加强岗位人员思想教育,帮助职工摆脱使用废钢替代品“怕麻烦”“不习惯”等传统思维模式的束缚,引导职工积极参与到利用废钢替代品的工艺创新技术攻关活动中;另一方面强化奖惩机制,要求各生产岗位实行精细化操作,抓好上料系统的设备维护工作,减少金属化球团、海绵铁在上料时的漏料现象,保证冶炼安全顺行。
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