鞍钢30载装窑工王强见证新老竖窑变迁
鞍钢新建成的气烧竖窑。
拆除旧竖窑。
1月4日,在鞍钢耐火材料公司石灰石生产现场,记者遇到了曾在老竖窑工作了30年的装窑工王强。据王强介绍,随着鞍钢原有21座粉尘污染严重的老式竖窑被新建的4座气烧机械化竖窑所替代,自己也在去年年底光荣转岗,被安排到新竖窑负责设备点检工作。
“新老竖窑那真是一个天上一个地下,没法比! ”见证了新老竖窑变迁的王强感慨颇多,他说,新竖窑采用转炉煤气作为燃料,不仅工作环境大大改善,而且生产成本低,节能环保,造福社会。
王强曾经工作过的老竖窑,是1925年由日本黑崎窑业建设的,现已90岁高龄,最早有18座竖窑。鞍钢恢复生产后,在原有18座竖窑的基础上,又新建3座,形成了后来的“三排七列”共21座老竖窑,其生产的冶金石灰用于烧结生产原料。由于窑型结构不合理及建设年代久远,设备老化、工艺落后、能耗高、粉尘污染严重,是老竖窑给王强留下的最深刻印象。
作为一名装窑工,王强每个班要和工友们一起,从窑口处往竖窑中装入石灰石和煤、焦炭等燃料。由于老竖窑采用的是石灰石和焦炭按配比交替上料工艺,装窑时,是一层石灰石,一层煤、焦炭等燃料叠加着装。所以,石灰石与燃料的比例掌握,全靠装窑工的经验,但由于是人工控制,稍不留神或是略有误差,都会影响到烧窑质量。
老竖窑在烧窑的时候,会因燃料燃烧不完全,与石灰石一起在窑筒内形成“结瘤”,堵在出料口。而钻进内径不足3.2米的窑筒内,用钎子、风镐等工具把“结瘤”打碎,是对装窑工的严峻考验。窑内的余温、堆积的粉尘、高强度的工作量……也着实让已经50多岁的王强常常感到力不从心。
2013年3月,老竖窑改造项目被鞍钢集团列为节能减排项目和省“蓝天工程”重点项目。老竖窑改造工程于2013年8月16日开工建设,到了2014年7月28日,4座气烧机械化新竖窑竣工投产了,整个工期仅用11个月时间。至此,21座使用了90年的老竖窑在完成它的历史使命后被全部拆除了。
王强介绍说,新建成的4座气烧竖窑完全采用自动化控制,操作人员穿着整洁的工装,坐在主控室里看着电脑大屏幕,操作着鼠标、键盘,就能对生产情况进行实时监测。这与整日守在发着轰隆巨响的设备旁,终日与扬尘打交道,采用手动操作生产的老竖窑不可相提并论。而且,由于新建成的气烧竖窑以转炉煤气为燃料,外加一系列的配套除尘设施,既节约能源,又让整个生产过程彻底告别粉尘外排的历史。
现如今,放眼望去,鞍钢耐火材料公司4座崭新的气烧机械化竖窑巍然耸立,在蓝天白云的映衬下,显得格外醒目。 “在这里工作,每天的心情都是舒畅的。 ”王强动情地说。(金荣生)
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