通钢铁前攻关打赢降本战
本报记者 程瑞云 越喜红 通讯员 刘茂京
针对严峻的市场形势,通化钢铁公司一直将降低生铁成本作为降本增效的重点环节,特别是在该公司新2号高炉、5号烧结机投达产后,该公司更是抓住装备升级这一优势,大刀阔斧地挖掘生产的潜能、潜质,全力保证降低生铁成本攻关活动实现新的突破。9月份,通化钢铁公司生铁成本达到1810.17元/吨,比8月份的1925.76元/吨降低115.59元/吨;与预算分解的2337.77元/吨相比,降低527.6元/吨;与去年同期的2359.36元/吨相比,下降549.19元/吨。
采购降本打头阵
供应公司作为原燃料的采购部门,积极采取调整采购结构、硬性降价、比较降价等措施,千方百计降低原燃料采购成本,为铁前降成本攻关活动打好头阵。
一方面,供应公司调整高炉喷吹煤结构,增加周边贫瘦煤用量,并引进朝鲜无烟煤,使高价位无烟煤使用量同比降低了20%。同时,该公司通过调整外购焦炭质量指标拓展采购渠道,降低外购焦炭采购价格,累计创效56万元。另一方面,该公司抢抓周边铁精粉资源,减少周边资源量流失,实现铁精粉到货增量,8月份周边铁精粉采购量同比增加1.6万吨。同时,该公司根据性价比测算情况,增加部分国内铁精粉采购量,以此替代部分高价位进口矿资源,先后增加了9.3万吨。该公司还在保证原料降价不降质的前提下,加大力度开展原料采购降价工作,8月份降幅达到每吨15元。
在此基础上,该公司围绕降低辅助材料采购成本,不断扩大招标比价、议价范围,并继续拓宽新供应商渠道,寻求性价比更高的资源,特别是通过邀请吉林有关供货厂家到该公司参与招标,进而形成有效竞争机制。同时,相关人员深入到各生产单位实地对所有物资使用情况进行调研,并针对使用情况严控采购量及消耗量,进一步降低材料消耗。8月份,辅助材料实际消耗1705万元,比计划降低364万元。8月份,供应公司比增收节支目标档多完成3188万元;9月份,该公司比增收节支目标档多完成2823万元。
生产降本齐上阵
各相关单位紧密配合,以对标挖潜为载体,查不足、强整改,有效形成挖潜创效齐上阵的浓烈氛围。
烧结厂通过对标挖潜找到了创效的新办法。他们通过实施喷吹煤粉替代焦粉的新工艺,有效促进烧结矿成本的大幅度降低。因为没有使用无烟煤的经验,该厂召开专题会议,研究制订试验方案,对料场供料、5号烧结机生产组织都作了详细安排。由于进厂无烟煤水分大、黏度大且含有煤矸石,下料不畅,供料不顺,该厂新原料等单位组织人员死看死守,采取大锤敲击料仓等手段保证下料,烧结二车间将料仓电振由原来手动操作改为定时启动,缓解了堵料的问题。目前,喷吹煤替代焦粉试验逐步深入,喷吹煤粉的配加比例不断加大,有效促进了烧结矿成本的降低。9月份人造富矿综合成本为758.15元/吨,比目标下降0.46元/吨,比8月下降45.08元/吨。
一方面,焦化厂加强对进厂煤的抽查和检验力度,安排人员对煤盘和煤场采样化验,进行数据比对,查找问题、确保产品质量。该厂按各项检验指标,将进厂洗精煤划分为5大类、12个小类,严格按此分类进行堆放和使用,并要求将煤岩加入到采购合同中进行约束。在此基础上,该厂与公司部门沟通,优化配煤结构,稳定降低配煤成本。另一方面,焦化厂逐步理顺炼焦生产,最大限度保证焦炭均匀成熟。该厂全面开展选择性破碎工艺,从煤岩角度、从堆比重等方面细化管理,精粮细做。同时,该厂加强对炉体问题及加热系统问题的处理,减少难推焦、生焦、黑烟等问题,完成4号、5号焦炉失效小弹簧更换等工作,充分发挥6米焦炉的优势作用。9月份,该厂焦炭成本比计划降低35.75元/吨。
炼铁厂以全面发挥新2号高炉产量潜能和效益潜能为中心,优化各项操作参数,促进了指标的快速提升。在新2号高炉组织开展降低燃料比的竞赛活动中,该厂针对新投产的热风炉送风能力强的实际,不断强化高风温操作。目前,高炉风温已经达到1220摄氏度,处于同类型高炉较高水平。同时,他们进一步加强精细操作,积极调整风量、风压等各项参数,有效促进高炉顶压的稳步提升。9月份,1号高炉炼铁成本比计划降低36.24元/吨。
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