本钢集团高炉燃料比创历史最好水平
今年以来,本钢集团在确保高炉稳定顺行的前提下,采取一系列有效措施,围绕降低入炉燃料比等主要能耗指标做足功课。2月份,板材公司燃料比513公斤/吨,比去年同期降低13公斤/吨,北营公司燃料比525公斤/吨,比去年同期降低13公斤/吨,创历史最好水平,为本钢集团挖潜降耗增效创造了条件。
2015年,本钢集团面对钢铁行业新常态,创新求实,在确保生产稳定的基础上,把降低炼铁系统主要能耗指标作为优化经济技术指标、降低成本、挖潜增效的重要抓手。在炼铁系统,降低入炉燃料比就意味着大幅降低炼铁成本。为此,本钢集团相关部门高度重视,围绕高炉生产顺行所需的原燃料、设备、能源介质等,积极加强与板材、北营炼铁厂的沟通和协作,全力保证及时供应,稳定高炉炉况。
板材公司炼铁系统举全员之力,在巩固推进七号高炉降燃料比攻关成果的基础上,在各高炉全面推广,为降低燃料比奠定基础。为适应这一操作思路上的重大转变,高炉系统把学习、交流、培训摆到突出位置,采取“走出去、请进来”的方式,彻底扭转固有的操作习惯和观念,全面加强技术积累,熟悉掌握新的操作模式。统一思想,严格操作制度,积极稳妥进行技术攻关创新,提高高炉操作对外界条件变化的应变能力,确保高炉实现长期稳定顺行,坚持大矿批、高风温,不断提高煤气利用率,不遗余力降低燃料比。同时,烧结系统以“提质降耗、满足高炉需求”为重点,坚持“稳定水碳、厚平慢转、严控终点”的操作方针,推动工艺标准化操作,合理调整工艺参数,不断提高烧结机作业率和烧结机台时产量。积极开展攻关,切实提高高炉入炉综合品位,提高烧结矿质量,保证成分及粒度稳定,减少小粒级烧结矿,为高炉生产提供优质原料。另外,供辅系统要树立“不容闪失”的意识,以扎实细致的工作做到优质保供,确保实现“零故障、零影响”。
北营炼铁系统在大高炉稳定顺行的基础上,从抓精料入手,降低入炉焦比,严把焦炭、烧结矿、球团矿、块矿质量关。通过ERP信息化生产系统,提前掌握入炉焦炭数量和质量信息,使高炉提前准备应对措施;定期抽查精粉质量、烧结矿强度等指标;对厂内混匀矿堆积过程、烧结矿烧结过程等进行跟踪,千方百计保证高炉用料。同时,稳步强化高炉冶炼,从抓操作入手,及时调整各项操作制度,提高高炉煤气利用率,为高炉降低焦比指标提供保障。另外,北营炼铁系统还努力提高高炉的喷煤比和烟煤比例,直接降低入炉焦炭的使用量。他们还根据炉况,探索实践最经济的富氧率,确保煤粉充分燃烧,收到理想效果。
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