小小改造收到奇效
“有了这4个开关,再也不用麻烦钳工帮忙启停泵了,还大大缩短了泵的启停时间,避免了能源浪费,真是一举两得啊。”6月16日,在一轧钢2号常化炉操作台上,操作工向笔者展示液压泵新的启停方式,不住口地夸赞着。
一轧钢2号常化炉液压站承担着2号常化炉出炉钢板转移到冷床的重要任务。以前液压泵的启停只能在机旁,通过操作按钮实现,每次启用液压冷床,操作人员都需要先联系钳工,请钳工配合,这样在启停液压泵的过程中就会或多或少出现些延时,白白消耗掉部分能源,无形中增加了生产成本,也影响了能源对标指标的完成。
为了降低生产成本,保证完成对标任务,同时有利生产,该厂电气自动化车间技术员龙刚领就想着将2号常化炉液压泵的控制方式由机旁操作改为远程控制方式,以便及时启停液压站循环泵和主油泵。他的想法得到领导支持。
为了实现液压泵的远程控制,龙刚领首先查找液压泵线路,对2号常化炉程序及监控画面进行反复研究,然后确立液压泵的启动、停止及正常运行的信号变量。
他利用了2号常化炉液压站PLC控制柜中数字量输入模块4个原来未使用的输入通道和数字量输出模块1个未使用的输出通道,又利用了4号电气室内剩余的一个输出模板,还从3号A台的操作台到PLC控制柜重新布了一条电缆,最终实现了2号常化炉画面及其控制系统的数据交换。
改造还需要在2号常化炉操作台上添加开关按钮。操作台上原有未使用的4个点动按钮,为了节约备件费,他就自己编写了程序,使点动按钮具有了选择开关的功能。最后,增加了主控室的操作程序。这样利用在3号A台的4个点动按钮就可在主控室完成操作,实现循环泵、主油泵启停和两个循环泵之间切换以及3个主油泵间的切换。经过一段时间使用,泵的启停时间由原来的五六分钟缩短为1秒至2秒。
2号常化炉液压泵控制方式由机旁操作改为远程控制后,操作工再也不需要联系钳工来进行配合,不仅方便了液压站泵的启停,减少了启停泵时间,利于生产,同时,还避免了能源浪费,降低了生产成本。
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