京唐公司炼铁部技术与管理双轮驱动显成效
京唐公司炼铁部深入落实首钢“两会”精神,大力开展技术攻关,强化基础管理,推行标准化操作,使大高炉实现了高水平长期顺稳。上半年,两座大高炉生产生铁超计划9.5万吨,焦比比计划降低2.8千克/吨,燃料比比计划降低0.9千克/吨,铁水成本比计划降低9.8元/吨,超额完成了上半年工作任务。
严抓原燃料管理,保高炉顺稳运行。今年以来,炼铁部根据优化入炉矿比例,炉料结构发生变化,影响炉内顺行的情况,加大对原燃料价格与成分的监控,针对不同炉料结构,对影响高炉顺稳运行的关键工艺参数进行了摸索,完善了不同原燃料条件下高炉操作工艺参数标准值体系,为高炉操作技术人员有效执行“攻守退”措施,提供了精确的“数字”指导,将原燃料变化对高炉顺稳的负面影响降到了最小。
深入研究氧煤枪兑氧喷吹技术。氧煤枪兑氧喷吹技术是向高炉喷枪冷却风中兑入一定量氧气,提高煤粉在风口回旋区燃烧率的一项技术,可以降低焦比,提高生铁产量。此项技术在国内尚属空白,且由于氧气与煤粉混合比例不当、管道中存在杂质、气体压力波动等一系列因素会造成爆炸,存在一定的危险性。面对一系列难题,该部领导带领技术人员,改造氧氮气管路,增加监测仪表,采取分阶段提高兑氧比例的方法,两座高炉相继成功实现氧煤枪兑氧喷吹,兑氧量分别达到了61%、50%。
积极研发新产品。为了确保高炉渣系中的镁元素含量与烧结矿质量,炼铁生产技术人员敢于创新,决定将镁元素在烧结矿与球团矿之间进行转移。经过持续攻关,自然镁烧结矿实现批量生产,并将其成功应用到冶炼过程中,实现了镁元素合理移转与最佳配置,这一技术走在了国内各大钢厂前列。今年以来,由于护炉原料资源供应不足,且价格昂贵、质量不稳定,给炼铁护炉工作带来了不便。该部面对这种情况,发扬炼铁人敢于突破、敢于担当、敢于走新路的精神,展开配加澳洲钛粉生产高钛球团矿的可行性研究。经过4个月的攻坚,历经4次工业实验,实现了高钛球团矿批量生产,为京唐公司自主研发产品序列又添“新军”,同时替代了50%的外购护炉原料。
以6S现场管理为抓手,提升现场管理水平与职工素养。炼铁部点多面广,且多为高温区域,6S管理在现场实施难度极大。面对困难,炼铁干部职工迎难而上,先后建立了《6S管理评比细则》《日常不合理事项考核细则》等一系列管理制度,健全推进机制,为有序推进提供了制度保障。该部6S现场管理负责人通过导入红牌作战、亮点维持基准卡、亮点存折、制作管理看板等工具,调动职工参与的积极性和主动性。在推进过程中,他们通过日检查、周公布、月总结,形成6S亮点维持的闭环管理。经过半年的努力,通过验收区域33个,整改区域面积19.7万平方米,清理废弃物113.99吨,腾出作业空间843.5平方米,打造亮点1398个。
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